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钻床加工精度异常故障维护

作者:华正机械 发布时间:2023-12-19 17:07:10 浏览次数:117次

体系参数发作改变或改动、机械毛病、钻床电气参数未优化电机运转反常、钻床方位环反常或操控逻辑不当,是出产中数控钻床加工精度反常毛病的常见缘由,找出有关毛病点并进行处置,钻床均可正常。

出产中经常会遇到数控钻床加工精度反常的毛病。此类毛病隐蔽性强、确诊难度大。致使此类毛病的缘由主要有五个方面:(1)钻床进给单位被改动或改变。(2)钻床各轴的零点偏置(NULLOFFSET)反常。(3)轴向的反向空隙(BACKLASH)反常。(4)电机运转状况反常,即电气及操控有些毛病。(5)机械毛病,如丝杆、轴承、轴联器等部件。此外,加工程序的编制、刀具的挑选及人为因素,也可以致使加工精度反常。

1.体系参数发作改变或改动

体系参数主要包含钻床进给单位、零点偏置、反向空隙等等。例如SIEMENS、FANUC数控体系,其进给单位有公制和英制两种。钻床修理过程中某些处置,常常影响到零点偏置和空隙的改变,毛病处置完毕应作适时地调整和修正;另一方面,因为机械磨损严峻或连接松动也可以形成参数实测值的改变,需对参数做相应的修正才干满意钻床加工精度的需求。

2.机械毛病致使的加工精度反常

一台THM6350卧式加工中间,选用FANUC0i-MA数控体系。一次在铣削汽轮机叶片的过程中,俄然发现Z轴进给反常,形成至少1mm的切削差错量(Z向过切)。查询中知道到:毛病是俄然发作的。钻床在点动、MDI操作办法下各轴运转正常,且回参考点正常;无任何报警提示,电气操控有些硬毛病的可以性扫除。剖析以为,主要应对以下几方面逐一进行查看。

(1)查看钻床精度反常时正运转的加工程序段,特别是刀具长度抵偿、加工坐标系(G54——G59)的校正及核算。

(2)在点动办法下,重复运动Z轴,经过视、触、听对其运动状况确诊,发现Z向运动声响反常,特别是疾速点动,噪声愈加显着。由此判别,机械方面可以存在危险。

(3)查看钻床Z轴精度。用手脉发作器移动Z轴,(将手脉倍率定为1×100的挡位,即每改变一步,电机进给0.1mm),配合百分表调查Z轴的运动情况。在单向运动精度坚持正常后作为起始点的正向运动,手脉每改变一步,钻床Z轴运动的实践间隔d=d1=d2=d3…=0.1mm,阐明电机运转杰出,定位精度杰出。而回来钻床实践运动位移的改变上,可以分为四个期间:①钻床运动间隔d1>d=0.1mm(斜率大于1);②表现出为d=0.1mm>d2>d3(斜率小于1);③钻床组织实践未移动,表现出最标准的反向空隙;④钻床运动间隔与手脉给定值持平(斜率等于1),到钻床的正常运动。

无论怎样对反向空隙(参数1851)进行抵偿,其表现出的特征是:除第③期间可以抵偿外,其他各段改变依然存在,特别是第①期间严峻影响到钻床的加工精度。抵偿中发现,空隙抵偿越大,第①段的移动间隔也越大。

剖析上述查看,数控技工训练以为存在几点可以缘由:一是电机有反常;二是机械方面有毛病;三是存在的空隙。为了进一步确诊毛病,将电机和丝杠脱开,分别对电机和机械有些进行查看。电机运转正常;在对机械有些确诊中发现,用手盘动丝杠时,回来运动初始有显着的空缺感。而正常情况下,应能感受到轴承有序而滑润的移动。经拆检发现其轴承确已受损,且有一颗滚珠掉落。替换后钻床正常。

3.钻床电气参数未优化电机运转反常

一台数控立式铣床,装备FANUC0-MJ数控体系。在加工过程中,发现X轴精度反常。查看发现X轴存在空隙,且电机启动时存在不稳定表象。用手触摸X轴电机时感受电机颤动比较严峻,启停时不太显着,JOG办法下较显着。

剖析以为,毛病缘由有两点,一是机械反向空隙较大;二是X轴电机作业反常。利用FANUC体系的参数功用,对电机进行调试。对存在的空隙进行了抵偿;调整伺服增益参数及N脉冲按捺功用参数,X轴电机的颤动,钻床加工精度正常。

4.钻床方位环反常或操控逻辑不当

一台TH61140镗铣床加工中间,数控体系为FANUC18i,全闭环操控办法。加工过程中,发现该钻床Y轴精度反常,精度差错在0.006mm左右,差错可达到1.400mm。查看中,钻床现已依照需求设置了G54工件坐标系。在MDI办法下,以G54坐标系运转一段程序即"G90G54Y80F100;M30;",待钻床运转结束后显现器上显现的机械坐标值为"-1046.605",记录下该值。然后在手动办法下,将钻床Y轴点动到其他恣意方位,再次在MDI办法下履行上面的句子,待钻床中止后,发现此时钻床机械坐标数显值为"-1046.992",同履行后的数显现值比较相差了0.387mm。依照相同的办法,将Y轴点动到不一样的方位,重复履行该句子,数显的示值不定。用百分表对Y轴进行检测,发现机械方位实践差错同数显显现出的差错根本共同,从而以为毛病缘由为Y轴重复定位差大。对Y轴的反向空隙及定位精度进行仔细查看,重新作抵偿,均无作用。因而置疑光栅尺及体系参数等有疑问,但为何发生如此大的差错,却未呈现相应的报警信息呢?进一步查看发现,该轴为笔直方向的轴,当Y轴松开时,主轴箱向下掉,形成了超差。

对钻床的PLC逻辑操控程序做了修正,即在Y轴松开时,先把Y轴使能加载,再把Y轴松开;而在夹紧时,先把轴夹紧后,再把Y轴使能去掉。调整后钻床毛病得以解决。

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